2022年12月16日17时50分,株洲航电分乐动4#机组完成并网72小时满负荷试运行,机组各部位温度、震动、摆度、压力等重要数据正常,标志着分乐动机组投运17年以来首次水轮机大修圆满完成。
水轮机是水轮发电机组的核心部件,是安全运行重要基础,分乐动灯泡贯流式水轮机解体大修项目多、难度大,堪称是对水轮发电机组实施的一次全面“外科手术”。为安全、优质、高效开展好首次水轮机大修,达到提质增效、锻炼队伍、提升能力的检修目的,分乐动总经理亲自部署,统筹安排,分管领导深入现场,靠前指挥,安全风险重点强调,技术难题协调把关,同时以维修部为主体,各部门联动参与,合理安排人员,从安全、质量等方面对本次大修全过程保驾护航。
在安全管控方面,多项措施强化安全监管,风险预控、每日安全技术交底见成效。针对组合轴承检修、转轮室拆装、水轮机轮叶及轮毂拆装吊运检修过程中,空间受限、高风险作业多、管控难度大的实际情况,一方面细化完善安全措施,落实“一会三卡”制度、"安全日"活动,明确检修中的安全风险点,提高安全作业及风险辨识能力,为安全监督扫清“死角”;另一方面,加大现场安全管控,每日现场交底,实时旁站,及时沟通,将“全员、全方位、全过程”的安全检修理念贯穿各项工作,做到安全监督不留“盲区”。
在质量管控方面,严检细修,打造精品工程。检修前,维修部科学制定检修项目,备全备品备件,编制技术方案,制定工艺流程及质量验收标准,将检修原则从“应修必修,修必修好”提升为“应修必修,修必全优”。检修过程中,部门根据大修任务分成机械、电气、起重三个班组,各班组技术员以高度的责任感,时刻牢记“打铁还需自身硬”的道理,查图纸、查规程规范、查设计说明,对照原始安装记录,高标准、严要求将大修中转轮专修、轴承专修、电气试验3个大项116个分项逐一落实。
通过此次检修,优化调整了机组主轴与导瓦间隙、机组窜动量、轮毂轮叶间隙、水轮机内外轴套同心度、调速器协联关系等机组安全运行重要指标,消除了接力器缸体导向键脱壳引起轮毂内部偏磨、导叶接力器密封老化、水导振动超标等较大隐患。并通过闭环检修项目,统计分析修前、修后数据,为后续科学合理安排其它机组水轮机大修提供了依据和支持。
从酷暑到寒冬,历时106天,分乐动上下同心,齐心协力,实现了零安全事件、零弃水、一次性开机并网成功的目标,圆满完成了4#机组水轮机大修。牵头此次检修的维修部主任有感而发,赋诗一首:
犹记开工任务艰,奋战百日勇争先;
计划检修除隐患,拆装检测保安全。
百吨吊装凭谨慎,毫厘调整非等闲;
门机桥机齐上阵,机械电气力相协。
排查无疏提质量,攻关有力解疑难;
提闸充水状态稳,并网发电奏凯旋!